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创新成长


二硝基甲苯(DNT)技改项目

发布日期:2013-04-23
 一、 企业概况及项目实施背景
   沧州大化股份有限公司隶属沧州大化集团有限责任公司,集团公司前身河北省沧州化肥厂始建于1974年,经过多年的建设和发展,企业规模不断扩大,已经成为综合型化工企业。是我国氮肥生产的大型企业和甲苯二异氰酸酯(TDI)生产的主要企业,主要生产合成氨、尿素、TDI、硝酸、烧碱等产品。至2010年底,沧州大化股份有限公司共有年产3万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)装置,年产5万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)装置和年产6万吨DNT装置,其中年产6万吨DNT装置为3万吨TDI供应原料。
   为了降低能耗,降低操作成本,增强产品的竞争能力,沧州大化股份有限公司于2009年启动了7万吨TDI项目,该项目预计于2011年底投产。7万吨/年TDI建成后,必将形成规模效益,促进沧州地区大型化工基地的建设及沧州市的经济发展。但同时也带来一个严峻的后果,目前与5万吨TDI配套的6万吨DNT装置和单独已新建并投产的6万吨DNT装置产量将不能满足7万吨TDI生产的需要,如果外购,不仅增加成本(年增加近1亿元人民币),而且DNT属危险化学品,长途运输过程中的安全性也无法保证。如果再新建一套DNT装置,投资成本也将大大增加。因此,目前用时最短、投资最少、占地最小的办法就是将两套6万吨/年DNT装置扩产约45%,以达到生产需要。本技改项目的建设,可以保证沧州TDI生产所需的中间产品DNT,保证沧州大化TDI的正常生产,也有利于中国聚氨酯原料市场的稳定,促进我国聚氨酯工业健康发展,由此可见,沧州大化DNT技改工程是非常必要和迫切的。
   二、 项目内容及实施过程
   1、 项目简介
   项目厂址位于位于沧州大化年产5万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)项目厂址内,且位于沧州渤海新区临港化工产业园内。园区东距渤海约8公里,南距307国道7.2公里,北侧靠近黄赵公路。本项目充分利用园区内资源条件和已投产的两套6万吨/年DNT装置和已有的技术及人力资源的优势,使沧州大化的DNT生产能力扩大,以满足化工园区的5万吨TDI/年、7万吨TDI/年和老厂3万吨TDI/年生产能力的要求。
   技术改造分两期逐步实施,一期工程只针对年产5万吨TDI配套设计的年产6万吨DNT装置改进。二期技改工程即对7万吨TDI配套设计的年产6万吨DNT装置的改造。
   本次技改由沧州大化与瑞典国际化工、赛鼎公司合作完成,由沧州大化提供基本生产数据,赛鼎公司进行工程设计。
   2、 工艺概述
   沧州大化股份有限公司两套年产6万吨DNT装置选用的是瑞典国际化工公司的泵式硝化工艺,该工艺中硝化反应在几秒钟内即可完成,且反应温度低,停留时间短,因而该工艺具有产率高,副产物少、安全、能耗低、自动化水平高等特点,但设备较复杂,制造难度大。
   流程如下:在两个串联的硝化回路中,甲苯在硝酸和硫酸混合物中两步硝化生成二硝基甲苯(DNT)。每个硝化回路有混合三通、硝化泵、冷却器和静态分离器组成。甲苯在一硝化回路中生成一硝基甲苯(MNT)。MNT在二硝化回路中生成DNT。
   二硝化反应温度和硫酸浓度比一硝化高,二硝化反应后的混酸流向一硝化经补加硝酸再进行反应,一硝化反应后的混酸进入废酸浓缩工序进行浓缩回收利用。
   粗DNT经三步洗涤洗去杂质和残余酸,一洗用黄水蒸馏工段送来的冷凝水吸取残余的无机酸;二洗为碱水洗,洗去对氢化催化剂有毒害作用的硝基酚类(有机酸)杂质;三洗用红水蒸发工序来的冷凝水和脱盐水洗涤,得到纯净的DNT产品。一洗的的废水黄水送黄水蒸馏工段处理,二洗废水红水送红水蒸发工序处理。
   本次技改项目一期的顺利实施,达到了预期目标,产品质量完全达标,今后我们主要从降低消耗方面做工作,对聚结器进行改进,以减少红水中有机物的含量,减少产品损失。
   技改二期计划于2013年实施,二期设计与一期相同,二期工程在一期工程的基础上,继续借鉴改造及开车过程中的经验,将更加完善。